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焊友们,你们好!最近在埋弧焊生产碰到了一点小问题,还是先上图,然后说问题吧!这就是我们公司产品图,和压力容器的筒体制造差不多吧!这是筒体纵缝的焊接,首先钢材材质是Q235B的,板厚T=12mm,我们采用的焊接工艺是,筒体卷圆拼好后,这里我们对接边是不开坡口的,也就是直边坡口,采用SAW对筒体内侧进行焊接,焊材是H08MnA+HJ431,焊接电流在580A左右,焊完内侧后再筒体外侧,首先碳弧气刨清根,坡口清理干净,在SAW盖面就完成了筒体纵缝焊接。
现在问题来了,现在用SAW焊接刚开始部分的熔深明显要比后续焊道的熔深要浅很多,后续焊道铁水几乎渗透到反面,而前面焊道熔深可能只有4-5mm,造成后面进行RT检测的时候,这些位置有很多不合格片位,和操作工交流过,前后电流,电压一样没变过,操作手法也一样面,忘了说了,焊筒体内侧的时候,筒体外侧使用焊剂作为保护衬垫的,想请问大家,这种情况到底是什么原因产生的呢?如何解决啊?
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接头图
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产品图
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